今年10月全面扭虧的保利協(xié)鑫已聞不到死亡的味道,過去多年,憂患一直在折磨著這家公司。早在2009年,保利協(xié)鑫創(chuàng)始人朱共山來到位于徐州的多晶硅業(yè)務子公司中能硅業(yè)時,就叮囑正在做硅烷流化床項目的中能總工程師蔣立民,“這個項目是保利協(xié)鑫今后能不能生存,決定命運的項目。”
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“任何項目攻克,最關(guān)鍵的還是人和團隊。”舒樺說。 舒樺介紹,保利協(xié)鑫早在2008年就在美國華盛頓州里奇蘭設立研發(fā)中心,吸引行業(yè)內(nèi)最頂尖的外籍專家加入,從事改良西門子法的系統(tǒng)優(yōu)化和硅片技術(shù)創(chuàng)新。研發(fā)中心地點設在美國,就是為讓這些外籍專家有離家更近的工作地點。現(xiàn)在這個研發(fā)團隊超過三十人。同時,中能硅業(yè)也在徐州搭建了硅烷流化床項目的專項課題組,有從半導體和化工行業(yè)、精密設備制造業(yè)找來的各色人才,包括此前做化工設計院的院長,團隊有二十多人。 硅烷流化床項目經(jīng) 過前期研發(fā)后,保利協(xié)鑫決定在2009年開始做每年1000噸產(chǎn)能的中試線。這條中試線僅設計就花了2010年、2011年兩年的時間。這期間,來自設備和工藝領域的各門類專家都集中到中能。中能課題組的20多個成員面臨者強度更高的工作節(jié)奏,在設計最后的五個月,課題組所有人工作時間從早八點半到晚上十點半,每天工作十四個小時,周末無休。2011年春節(jié)放假三天后,大年初三的早上,課題組成員就全部到中能開始工作。 為解決顆粒硅沾上流化床反應爐內(nèi)壁雜質(zhì)的問題,課題組找到外部合作方,一起對內(nèi)壁材料進行設計,最后選擇出一種特殊材料;在結(jié)構(gòu)設計上,最初討論出20多種方案,并從中挑選出一種做中試設計。 蔣立民在中能辦公室的書柜中,有一半的空間擺放著從中試項目試驗中做出來的一批批產(chǎn)品。如果反應順利,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品應該是直徑為幾毫米的顆粒硅。蔣立民的書柜里擺著長寬都超過1米的片狀硅體,體積比標準顆粒硅產(chǎn)品大了100萬倍。還有布滿小孔的超過一個拳頭的硅塊,這些都是中試試驗中生產(chǎn)出來的失敗產(chǎn) 品。 “已經(jīng)想到試驗時會產(chǎn)生奇怪的東西,但沒有辦法想象,怎么會產(chǎn)生這么大的東西。”蔣立民拿著那塊巨大的片狀硅體對記者說。 2012年5月,中試項目終于成功產(chǎn)出達標的顆粒硅,且純度能夠?qū)崿F(xiàn)11個九(即99.99999999999%)。目前市場上銷售的顆粒硅產(chǎn)品純度僅為6到7個九。 兩年的時間進行項目設計,一年的時間搭建中試項目并成功產(chǎn)出,在硅烷流化床項目中已經(jīng)是非常快的速度。德國、日本不少老牌多晶硅生產(chǎn)商也曾進行過硅烷流化床項目的研發(fā),至今沒有推出技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的計劃。 在多晶硅行業(yè)中已經(jīng)有數(shù)十年經(jīng)驗的老專家,也覺得保利協(xié)鑫的速度“不可理喻”。在前期研究工作做完后,畫出工藝流程圖在老專家看來需要三個月。蔣立民當時定下的時間是一個月,最終工藝流程圖也是一個月畫完了。 |